如何现场调适大型F系列减速机
如何现场调适大型F系列减速机。在平行轴减速机中箱体上加上密封膏,吊上箱体就位。 再用2只20吨液压千斤在箱体的后方取两支点到位。加入轴承润滑脂并装上轴承盖。二次灌浆将底座基础封好。平行轴减速机更换项目完成,消除了箱体底座开裂的隐患,上传动高速轴与轴承的更换和恢复安装了飞轮,适应了热轧厂的出产要求。 用行车吊住端,减少齿轮减速机箱体的重量。半月之后复查发现透风罩有漏油现象,经分析认定所装透风罩偏小,箱内外均压还不够理想,应换大的透风罩,并应装在减速器上盖的高处。 针对F系列减速机上述情况,为解决F系列减速机漏油题目,采取如下措施:在F系列减速机上盖的加油孔盖板上分别装透风罩(因施工工期有限,来不及在上盖的上方装通将轴头油封圈的下方钻大孔,使平行轴减速机油封圈的油能畅通到油池。吊装上箱盖。这次因为检验工期不长,轴头密封不便改造,以致尚存处轴头有稍微渗漏现象。上传动大齿轮吊入箱体。调整方法:将箱体吊运到R系列减速机的基础上。紧固力矩14000NM。将上传动小齿轮吊装到箱体内,要留意齿轮的偏心套位置和原齿轮啮合位置。
用液压扭力扳手固定地脚螺栓。将上箱体与中箱体的双头螺栓扳紧。建议出产厂修改尺度要求,取0.5mm左右间隙。经由对现场F系列减速机运行载荷的调研和分析,机修厂技术职员查阅有关技术尺度,提出该平行轴减速机的输入大齿轮在低速重载的工作;铜瓦和轴颈的径向间隙应该取公道的数值,而原设计的技术尺度偏小,分厂本次修理取大于0.25mm,以此改善平行轴减速机轴承的状况。 F系列减速机装上轴盖、油管等附件。点检确认盘车。项目符合检验要求。近年来,采用二硫化钼干膜或半干膜润滑,可以从根本上解决减速器漏油题目。吊装过程:先将基础上止挡块割去三边、留边作基准保证箱体不斜,然后将平行轴减速机箱体螺栓孔对准地角螺栓,落下箱体。经由高速空载连续试车运行2h以及负荷连续试车运行8h,只发现处轴头有稍微渗油现象。在检查中发现主减速箱体轴颈与电机轴颈前后偏移3毫米。大齿轮吊入箱体后,盖上布防灰尘。丈量F系列减速机后,符合联轴器安装要求。在F系列减速机上箱体螺栓孔中先穿入两个双头螺栓作定位选择,吊钩慢慢轻放。装气动装置及箱盖。将中箱体与上箱体的定位销敲入。有的F系列减速机工厂为了解决严峻漏油题目,采取烟囱式长管透风罩,长管增加了抽力,这样平行轴减速机箱内外均压很理想,效果较好,但欠美观。http://www.bosiii.com/product/fa157jiansuji-cn.html
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